Bonjour à tous Bon je crois pas que ce soit 'aléatoire' ni qu' on puisse appeler ça 'dériver' mais je sais pas comment l'expliquer, donc :-) Je possède un eachine falcon 250 depuis quelques temps et sur lequel j'ai passé des heures à tenter de le configurer correctement. J'ai flashé sa carte cc3d en mode ftdi pour le passer sous cleanflight. J'ai ensuite passé des heures à essayer de configurer correctement le bousin : mettre le récepteur en ppm, le calibrer, essayer des pids,etc....jusqu'à ce qu'il arrête ses tentatives de suicides en se projetant contre les murs de mon appart' :-) Mais lorsque je mets les gazs, et en dessous d'une certaine puissance tout semble normal, la stabilisation semble bonne. Puis quand je pousse les gaz : 1/ le drone se met à produire un son qui ressemblent beaucoup à celui que l'on fait quand on veut imiter le bruit d'un moustique. 2/ le drone se met à partir dans une direction, d'une manière qui semble aléatoire. Au début je pensais à un moteur pété, un problème de centre de gravité ou ma carte mal configuré mais ca semble pas être à l'origine du problème car il dérive à gauche, mais parfois vers la droite, ou vers l'avant, l'arrière....Et plus le temps de vol passe, plus j'ai du mal à compenser le problème 'manuellement', comme si le temps aggravait les choses Infos : J'ai tourné la carte à 90° afin d'avoir le port usb sur le côté que j'ai compensé avec un yaw degrees à 90 je suis en version Cleanflight v1.14.0-RC1 Tx FlySky fs-i6 2.4G RX fs-i6 ab,Mode PPM Batterie 3s Mmix : mmix reset mmix 0 1.0, 1.0, -0.93, -1.0 mmix 1 1.0, -1.0, -0.93, 1.0 mmix 2 1.0, -1.0, 0.93, -1.0 mmix 3 1.0, 1.0, 0.93, 1.0 J'ai laissé les PID par défaut du PID controller MultiWii J'ai pas touché aux trims Voilà je pense avoir tout dit Merci à ceux qui prendront la peine de s’intéresser à mon pb Bonne journée