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Turbomortel

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  1. Bon après pas mal de nouveau tests j'ai identifié d’où vient le pb. C'est le 'horizon mode' qui semble mal calculer l'inclinaison, comment est-ce possible ?!! Ça pourrait venir du calibrage de l' accéléromètre ? Merci à ceux qui prendront la peine de m'aider/ me sortir de ce monologue :-)
  2. Bonsoir à tous, Après quelques tests supplémentaires, je me suis rendu compte que la direction dans laquelle il allait n'avait rien d'aléatoire !! Je vous explique : J'ai tenté de corriger en recalibrant -> ca n'a rien changé J'ai alors tenté de corriger en ajoutant quelques degrés au roll sous cleanflight: ca marche ...temporairement ! Au début il se lève d'une manière bien droite. Puis au fil des secondes de vol, il reprend ses mauvais habitudes comme si la correction avait disparu !.J'y comprend vraiment rien ! Ca m'a tellement saoulé que ce soir j'ai viré le yaw degree à 90 et remis la carte dans sa position normale. Et là, sans réelle surprise il s'est mis à dériver vers l'avant ! La conclusion qui me semble la plus logique c'est que le pb se situe bien au niveau du contrôleur de vol. En résumé: le pb de dérive s'accentue énormément avec le temps ! Au bout d'un moment, même avec le Joystick à fond vers l'arrière, le drone continue d'aller vers l'avant !! Merci à ceux qui prendront la peine de m'aider
  3. Bonjour à tous Bon je crois pas que ce soit 'aléatoire' ni qu' on puisse appeler ça 'dériver' mais je sais pas comment l'expliquer, donc :-) Je possède un eachine falcon 250 depuis quelques temps et sur lequel j'ai passé des heures à tenter de le configurer correctement. J'ai flashé sa carte cc3d en mode ftdi pour le passer sous cleanflight. J'ai ensuite passé des heures à essayer de configurer correctement le bousin : mettre le récepteur en ppm, le calibrer, essayer des pids,etc....jusqu'à ce qu'il arrête ses tentatives de suicides en se projetant contre les murs de mon appart' :-) Mais lorsque je mets les gazs, et en dessous d'une certaine puissance tout semble normal, la stabilisation semble bonne. Puis quand je pousse les gaz : 1/ le drone se met à produire un son qui ressemblent beaucoup à celui que l'on fait quand on veut imiter le bruit d'un moustique. 2/ le drone se met à partir dans une direction, d'une manière qui semble aléatoire. Au début je pensais à un moteur pété, un problème de centre de gravité ou ma carte mal configuré mais ca semble pas être à l'origine du problème car il dérive à gauche, mais parfois vers la droite, ou vers l'avant, l'arrière....Et plus le temps de vol passe, plus j'ai du mal à compenser le problème 'manuellement', comme si le temps aggravait les choses Infos : J'ai tourné la carte à 90° afin d'avoir le port usb sur le côté que j'ai compensé avec un yaw degrees à 90 je suis en version Cleanflight v1.14.0-RC1 Tx FlySky fs-i6 2.4G RX fs-i6 ab,Mode PPM Batterie 3s Mmix : mmix reset mmix 0 1.0, 1.0, -0.93, -1.0 mmix 1 1.0, -1.0, -0.93, 1.0 mmix 2 1.0, -1.0, 0.93, -1.0 mmix 3 1.0, 1.0, 0.93, 1.0 J'ai laissé les PID par défaut du PID controller MultiWii J'ai pas touché aux trims Voilà je pense avoir tout dit Merci à ceux qui prendront la peine de s’intéresser à mon pb Bonne journée
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