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nbevi

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  1. Hello , j'ai refait un test hier , j'approche du but mais encore quelques petits bug -Drone au sol , l'acquisition des satellites se fait bien diode verte clignotante et dès que je me les moteurs en route la diode passe au rouge -Manette des gaz , je met le sitck a fond en haut et il faut attendre 2 secondes avant que les moteurs atteignent leurs pleine puissance et que le drone daigne décoller et si je descend le stick a mi course les moteurs presque tous au ralenti et je dois compensé entre 50 et 80% de la course pour le poser tranquillement au niveau des reglages radio je suis a 1 -25% 2-50% 3-75% et 4 100 % mais j'ai l'impression qu'entre 0 et 50 IL N Y A PAS D'EFFET Bonne journée
  2. Oui je vais reprendre ca depuis le début tranquillement , c'est vrai qu'on a envie que ca soit opérationel rapidement mais après on fait des betises
  3. Hello merci pour le lien , j'avais déjà regardé , probleme résolu , les hlices étaient montées a l'envers . Donc premier test cet ap midi et premier crash sans dégats heuresuesent Je doit avoir un soucis au niveau de la manette des gaz , pour le faire décoller j'ai du pousser au max en haut , après stabilisation j'ai voulu le reposer et a mi parcours de la manette gaz il est descendu d'un coup ,
  4. Hello non c est bon de ce côté la Par contre je suis en train de regarder au niveau helli es moteurs et ce n est pas très clairs dans les différents tutos que j ai pu voir En faisant un contrôle des moteurs j ai vu qu ils tournaient tous dans le même sens , donc j ai fait une inversion des fils au niveau des ESC la c est bon Moteur 1 3 5 anti horaire et moteurs 2 4 6 horaires . 1 ère interrogation j ai vu que sur les moteurs il y a un sens de rotation mais en modifiant les fils sur les ESC ceux ci ne tournent plus dans le sens de rotations qui est inscrite sur le moteur 2 eme interrogation les hellices , dessus il y a un logo pour déverrouiller l hellice et un logo pour verrouille logo avec un cadenas ouvert et ferme , dans mon cas si je prend le moteur 1 qui tourne dans le sens anti horaire l hellice tourne dans le sens du cadenas ouvert est çe que çe ne devrait pas être l inverse??? J ai vu aussi que 3 hellices avec un R suivi d un chiffre et les 3 autres juste un chiffre , Grrrr
  5. Ok merci c était bien ca , par contre j ai voulu faire un test et impossible de le faire décoller le sens de rotation des moteurs sont Ok , mais il ne bouge pas une idée?
  6. Hello , je voulais refaire un petit test ce matin et désespoir impossible de demarer le drone :(( hier ca fonctionait nickel pffffffffffff pourtant je n'ai rien modifier
  7. Oui pour le tilt. j'imagine que ce sera plus fluide qu'avec un switch En tout cas merci pour tes conseils
  8. Bonjour d'après ce que j'ai lu sur la H3 3D , l'alimentation de la gopro se fait vial la lippo du DRone , oui ais je mal lu? Le modèle ici est bien la nacelle H3-3D V1.1 c'est-à-dire que la nacelle ne dispose plus de port BacPac GoPro (connectique derrière la caméra) mais sera reliée à la GoPro grâce à un câble USB à brancher directement sur la caméra. La GoPro est donc toujours rechargée par le drone. Vous aurez par contre la possibilité d'installer un LightBridge et d'avoir un retour vidéo en HD en le branchant sur la prise HDMI. Voici quelques visuels permettant de différencier la version V1.1 de la H3-3D:
  9. Encore quelques interogations , maintenant j'ai attribué un switch a 3 positions CH-7 en SWC qui me bascule sur Failsafe-Atti-et GPS , le prochain achat étant la nacelle H3 3D pour gopro quel switch lui attribuer? est ce que l'on peu utiliser le potentiometre VR? Merci pour vos réponses
  10. Hello , oui je viens de voir qu'il était passé en Quad , j'ai mis deux switch en REVERSE et là c'est bon les 6 démarrent avecles sticks en bas ouffff , reste a fignoler un peu les réglages j'ai l'impression qu'avec les gaz a fond les moteurs ne sont pas a 100% mais bon déjà bien avancé j'espere pouvoir faire un test ce week end avant de monter le FPV. Concernant les gaz une idée?
  11. Bonjour , petite avancée , je doit avoir un problème d inversion , maintenant il démarre mais seulement avec 4 moteurs sur 6 avec le stick de gauche en bas à gauche et celui de droite en haut à droite , par contre je ne sais pas pourquoi il n y a que 4 moteurs qui démarrent ??! Pffff qu'elle prise de tête
  12. Hello merci pour la réponse j'ai refait la procédure maius sans succès , je vais tenter de repasser par une ancienne version du Naza , recalibrer et uploader Par contre quand je vais sous la fenetre Control Switch oui il y a Atti Failsafe Gps le curseur n'est pas centré sur GPS donc l'onglet GPS n'apparait pas en bleu et meme ne modifiant les valeurs je n'arrive pas a me centré dessus il y a juste le Failsafe qui est bien centré.
  13. Merci pour la réponse , le message d'erreur est celui ci : Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big Les valeurs dans l'assistant m'ont l'air d'etre bonnes , j'ai remis les sub trims a zéro , j'ai fait un reste d'usine et retsté mais rien a faire , bref je cale
  14. Hello , je pense que ca vient de là , j'ai eu un mess d'erreur ce matin concernant la mise en route des moteurs qui me disait que la valeur etait trop grande , ou est ce que je vais corriger ces valeurs?( trim sub trim .................?????? merci
  15. Hello , non testé dans tous les sens rien a faire t, je continue à chercher
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